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醋酸纤维废水处理工艺改造

发布时间:2025-06-23

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醋酸纤维生产过程中产生的废水具有有机物浓度高、盐分复杂等特点,传统处理工艺常面临污泥活性差、填料结垢、曝气不均等问题,导致处理效果不稳定。随着环保标准日益严格,对现有工艺进行改造升级成为企业实现达标排放的关键。本文结合实际工程案例,探讨醋酸纤维废水处理工艺的优化路径。

一、现有工艺问题分析

某醋酸纤维企业原采用接触氧化法处理废水,运行中发现以下主要问题:

好氧污泥活性差:微生物代谢效率低,COD去除率不足;

填料结垢严重:废水中Mg²⁺在碱性条件下形成MgCO₃、Mg(OH)₂沉淀,附着在填料表面,影响生物膜形成;

曝气不均:池内溶氧分布差异大,部分区域出现厌氧状态,导致处理效率波动;

抗冲击能力弱:单线串联工艺难以适应水量、水质波动,需频繁启用超越管排放,影响达标稳定性。

二、工艺改造核心措施

针对上述问题,企业采用双线并联+射流曝气+内置超滤膜的组合改造方案,重点优化以下环节:

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主体工艺升级:从串联到并联

将原3座一级曝气池的单线串联改为双线并联运行,保留预处理和污泥脱水系统原有设备,新增废水换热器、风源换热器等辅助设施。并联设计使系统抗冲击能力显著提升,可灵活调节各线负荷,避免水质波动导致的处理失效。

曝气系统优化:射流+鼓风复合曝气

一段好氧池采用HJBR射流曝气+鼓风曝气的复合模式,通过高速射流形成微气泡,提升氧气传递效率,同时结合鼓风曝气补充溶氧。该方式使池内溶氧分布均匀,抗冲击负荷能力提高80%以上,80%以上的COD可在一段好氧池被去除,大幅减轻后续处理压力。

填料与结垢控制

在曝气池内填充新型生物膜填料,并优化pH控制范围(6.5~7.5),减少Mg²⁺结垢风险。同时定期采用在线清洗技术,防止填料堵塞。

深度处理:内置超滤膜

二沉池出水接入内置超滤膜系统,进一步截留悬浮物和胶体物质,确保出水SS稳定低于10mg/L,满足严苛排放标准。

三、改造效果与效益

经过两周测试,改造后工艺表现突出:

COD去除率:从原工艺的60%~70%提升至90%以上,稳定达标排放;

能耗降低:复合曝气方式比传统曝气节能约15%,换热器回收余热进一步减少运行成本;

抗冲击性增强:双线并联设计使系统可承受30%的流量波动,避免超标风险。

四、未来优化方向

智能化控制:引入DO、pH在线监测与自动调节系统,实现精准曝气与加药;

资源化探索:结合纳滤技术回收废水中的有用成分(如醋酸),提升经济效益;

污泥减量化:研究污泥厌氧消化或热解技术,减少固废产生量。

结语

醋酸纤维废水处理工艺改造需从系统抗冲击性、曝气效率、结垢控制等多维度协同优化。本案例的双线并联+复合曝气+超滤膜方案,为同类企业提供了可借鉴的技术路径,未来通过智能化与资源化升级,有望实现更高效、更绿色的废水管理。

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